4月17日,由玉華礦綜掘四隊(duì)支部書記何軍榮設(shè)計(jì),機(jī)電車間加工的鐵制漏斗擋煤器,分解裝車入井,為解決困擾生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的問題開出了一劑“良方”。
近日,玉華礦2405(2#)高抽巷即將開始施工,在綜掘四隊(duì)緊鑼密鼓做著施工前準(zhǔn)備時(shí),高抽巷出渣問題猶如“攔路虎”,擋在了諸多“干將”面前。高抽巷出渣,需要途經(jīng)斜巷至回順皮帶,斜巷與皮帶搭接呈45°角,斜巷鋪設(shè)出的40T溜子與皮帶落差高度近2米,并要懸空橫跨回順的運(yùn)輸軌道。再采用原先用廢舊皮帶遮擋的方式,煤渣從高處落差的沖擊與遮擋皮墊硬度不夠,容易造成渣塊在皮帶彈跳落地和落入底皮帶,而單獨(dú)采用鐵板阻擋的方式,固定不牢靠效果不佳又成為了難題。
針對(duì)這一情況,綜掘四隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)過多次現(xiàn)場(chǎng)查看論證,并召集班組長(zhǎng)、老工人商量對(duì)策,綜合了大家的意見,支部書記何軍榮提出用兩塊2×1.5、1.5×1.5米的鐵板,各自焊接在高2米的托架上,再用角鐵將兩個(gè)托架四周焊接固定,四腳加墊板,打孔用地錨固定牢靠。這一方案得到了大家的認(rèn)可,按思路畫出圖紙,送到車間加工組,材料備齊后開始焊接。

主體搭建完成
在焊接過程中,發(fā)現(xiàn)了承受落下渣塊的鐵板寬度超過皮帶寬度,且渣塊會(huì)順著鐵板光滑的平面滑出皮帶。大家聚在一起商量方案,將主承接面的鐵板,從中部向底部斜向切割,使其寬度小于皮帶,切下的鐵板再豎起焊接在承接面,另一承接面阻擋濺起的渣塊,主體形成后,在兩塊承接面兩側(cè)再加裝護(hù)板,形成漏斗狀,起到收攏渣塊阻止彈跳的作用。鐵制擋煤器用料少、部件少,主體用螺絲緊固,拆卸、更換方便。自重加上地錨固定,牢靠的保護(hù)順暢出渣,生產(chǎn)系統(tǒng)安全運(yùn)行。17日傍晚,擋煤器加工完成,經(jīng)過多次組裝實(shí)驗(yàn)牢靠性后,分解裝車入井。
針對(duì)當(dāng)前煤炭市場(chǎng)持續(xù)疲軟的嚴(yán)峻形勢(shì),玉華礦牢固樹立過緊日子的觀念,通過深挖內(nèi)部潛力,在廣大干部職工中,大力倡導(dǎo)技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)新,引導(dǎo)、鼓勵(lì)干部職工圍繞安全生產(chǎn)工作,激發(fā)創(chuàng)新意識(shí),以小改革、小發(fā)明、小創(chuàng)造,提升工作效率,增加效益,為企業(yè)持續(xù)發(fā)展良方積極貢獻(xiàn)力量。
編輯:郝 龍