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近日,機電分公司(廠)煤專分廠在制造彬長服務中心53臺平板車中,巧改工藝減工序,提高效益降成本,按期完成生產任務,深受用戶好評。
該分公司(廠)煤專分廠承攬的53臺平板車生產任務,需要在一個月的時間內完成,這對該分廠而言困難不小,如按照正常生產速度至少需要一個半月的時間才能完成。面對工期緊、人員少的現狀,該分廠組織技術人員認真研究加工工藝,千方百計想辦法提工效,經過慎重技術論證,決定在不影響設備正常使用的前提下,將平板車軸卡鑄造改為鉚焊件。
經過技術人員的反復試驗,軸卡改為鉚焊件后,不僅可以保證軸卡上的九十度垂直面,又免去了鑄造加工的繁瑣工序,大大縮短了設備加工周期。同時,單件軸卡重量有18公斤,若沿用以往鑄造的方式每公斤的生產成本為7.8元,而改為鉚焊件成本僅為每公斤5.8元,每臺平板車共有4個軸卡,53臺平板車的軸卡全部改為鉚焊接后,即可直接節(jié)省生產資金7632元,再加上省去的軸卡鑄造成本及后期刨床加工鑄件的費用,可節(jié)約生產成本上萬元,為順利按期完成該項生產任務奠定了良好基礎。
責任編輯:周彥榮 編輯:郝 龍